Niewyjaśnione awarie pomp odśrodkowych i ich rozwiązania

Co to za Zmierzch?

Mówię o zaburzonym okresie pomiędzy momentem wysłania pompy z fabryki a późniejszym uruchomieniem; Mówię o czasie i miejscu pomiędzy demontażem pompy w celu serwisowania a ponownym montażem; Mówię o niewyjaśnionych zmianach jakie zachodzą po wyjęciu z układu pompy „A” i zamontowaniu na jej miejscu pompy „B”.

To przejściowy wymiar tego, co wcześniej nazywałem Krainą Magii i tajemnicy. Ostatnio nazwałem ten wymiar „Zmierzchem”.

 

1. Brak wirnika

Problem

W hucie stali na środkowym Środkowym Zachodzie zatrzymano sześciopoziomową pompę zasilającą kocioł w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji w celu przywrócenia pierwotnego luzu roboczego. Należy pamiętać, że pompa napędzana jest przez wielostopniową turbinę parową. Po ponad ośmiu latach ciągłego użytkowania pompa działała dobrze, lecz przyszedł czas na remont.
Centrum serwisowe OEM naprawiło pompę i zwróciło ją klientowi. Przy pierwszym uruchomieniu pompa działała płynnie, ale wydajność hydrauliczna znacznie spadła. Zarówno przepływ, jak i wysokość podnoszenia uległy zmniejszeniu w porównaniu do parametrów użytkowych publikowanych przez producenta. Zrozpaczony klient twierdził, że warsztat pominął kilka etapów wirnika, które nie zostały zamontowane podczas naprawy. Pompa została pierwotnie zaprojektowana jako pompa ośmiostopniowa, ale dla tego klienta została zaprojektowana jako pompa sześciostopniowa. Powszechną praktyką jest stosowanie wirnika bezstopniowego, gdy wymagane jest niższe ciśnienie wylotowe. Klient uważa, że ​​obecna pompa powinna być pompą czterostopniową, a nie sześciostopniową.
Inżynierowie producenta zostali wezwani na miejsce w celu usunięcia problemu. Przybył na miejsce i przeprowadził wszystkie normalne kontrole działania, w tym wibracje, konfigurację zaworów, konfigurację wirnika oraz weryfikację różnicy ciśnień i przepływu. Z wyglądu wydaje się, że istnieje realna możliwość, że dwustopniowy wirnik nie zostanie zainstalowany, ale jest to mało prawdopodobne, a centrum napraw OEM zdecydowanie nalega na zainstalowanie sześciostopniowego wirnika.
Ze wskaźników wydajności wydaje się, że jest to problem niskiej prędkości. Klient został poinformowany o kilku kluczowych punktach procesu rozwiązywania problemów, w tym o tym, że nie korzystał z turbiny parowej podczas przestoju i że pierwszą rzeczą, którą sprawdzał, gdy pojawił się problem, była prędkość robocza. Prędkość turbiny/pompy sprawdzono za pomocą skalibrowanego tachometru stroboskopowego (stroboskopu) przy dokładnej prędkości 3600 obr./min. Na szczęście młody inżynier zajmujący się pompami miał duże doświadczenie z turbinami parowymi i stroboskopami.

 

Rozwiązanie: Nie brakuje wirnika

W pierwszym przypadku inżynier pompowni ma duże doświadczenie w turbinach parowych, regulatorach pary i stroboskopach. Wiedział, jak łatwo jest uzyskać fałszywy odczyt ze stroboskopu, jeśli nie jest się odpowiednio przeszkolonym. Operator stroboskopu w hucie stali skupił swoją uwagę na śrubie sprzęgającej, aby zmierzyć prędkość wirnika, która według niego wynosiła 3600 obr./min, ponieważ nie miał powodów do podejrzeń. Turbina faktycznie pracuje z prędkością 1800 obr./min, a operator stroboskopu widzi wiele obrazów (dwie śruby łączące są pokazane jako jedna).
W przypadku pracy ze stroboskopem ważne jest, aby zawsze uchwycić unikalny obiekt, taki jak klucz lub wpust, pod kątem osiowym. Jeżeli konieczne jest zastosowanie śruby sprzęgającej, należy ją w jakiś sposób oznaczyć, aby różniła się od pozostałych śrub (w tym przypadku dobrze sprawdzi się farba świetlna/pasta refleksyjna).
Klient nie wspomniał wcześniej, że zawór regulujący prędkość turbiny (W-TG-10) został zmodyfikowany podczas remontu pompy. Inżynier zakładu, który odkrył pierwotną przyczynę, miał zaszczyt wyregulować ustawienia zaworu regulatora prędkości turbiny, aby doprowadzić sprzęt do prawidłowej prędkości 3600 obr./min i przywrócić jego wydajność do pierwotnego stanu.

 

2. Problem z przegrzaniem transformatora

Scena: Elektrownia na wschodnim wybrzeżu. W jednej 20--letniej elektrowni transformator wspomagający generatora (GSU) poważnie się przegrzewał przy pełnej mocy od dnia instalacji. W rezultacie jednostka została obniżona i pracowała przy 85% pełnej mocy. Od tego czasu obniżone transformatory ograniczyły moc całej elektrowni.
Minęło 20 lat i w transformatorach odpornych na wysoką temperaturę planuje się zastosować nowe oleje dielektryczne i zupełnie nowe podkładki. Ponadto modernizacji zostanie poddanych montaż wszystkich sześciu pomp obiegowych oleju transformatorowego (uwaga: w transformatorach mocy zastosowano układ obiegowego oleju transformatorowego jako dielektryk izolacyjny i czynnik chłodzący przenoszący ciepło).
Pompy te są wysyłane do warsztatu naprawczego w celu modyfikacji i zwracane na miejsce. Klient sprawdził kierunek obrotu pompy przed montażem i stwierdził, że kierunek obrotu pompy jest nieprawidłowy. Klient poprosił fabrykę o zapewnienie rekompensaty gwarancyjnej w celu rozwiązania problemu. Inżynierowie fabryki powiedzieli, że jeśli klient nie zamienił dwóch z trzech faz w linii energetycznej na miejscu, pompy nie mogłyby pracować w złym kierunku. Klient stwierdził, że na miejscu nie wymieniano żadnego okablowania.

 

Rozwiązanie: rozwiązanie chłodzące

Inżynierowie zakładu mają pewność, że silniki pomp transformatorowych są prawidłowo okablowane, ponieważ posiadają wewnętrzne procedury zapewnienia/kontroli jakości (QA/QC). Po przybyciu na miejsce pracy, ku zaskoczeniu inżynierów, potwierdzono, że kierunek obrotów pompy rzeczywiście był błędny. W rzeczywistości pompa obracała się w złym kierunku przez 20 lat.
Uwaga: Pompy odśrodkowe działające w złym kierunku nadal wytwarzają przepływ w dobrym kierunku, a podstawowy wskaźnik przepływu lustrzanego klienta nie jest w stanie odróżnić przepływu 600 gpm od 1200 gpm. Po skorygowaniu kierunku obrotu wszystkich pomp uruchamiana jest elektrownia i transformator jest zasilany. Po raz pierwszy od 20 lat transformator nie przegrzał się przy pełnym obciążeniu.

 

3. Wirnik utknął na skutek nieprawidłowego podnoszenia

problem

W hucie stali na Środkowym Zachodzie ośmiostopniowa pompa segmentowa została wysłana do warsztatu w celu całkowitego remontu. Pompa wróciła i zamontowana. Podczas instalacji instalator stwierdził, że wirnika pompy nie można obrócić ręcznie (obrócić). Poinformować dostawcę pompy, że wirnik jest ewidentnie zablokowany.
Pompa jest odsyłana do warsztatu w celu demontażu i kontroli. Dostawca pompy nie stwierdził żadnych problemów - zmontował pompę i odesłał ją do klienta. Jednakże w dalszym ciągu nie można obrócić rotora ze względu na widoczne zacięcie rotora. Pompę odesłano do warsztatu, gdzie została ponownie zdemontowana i ponownie nie stwierdzono żadnych problemów. Pompa wróciła do klienta po raz trzeci, lecz tym razem inżynier sprzedaży zdecydował się pojechać z pompą na miejsce.

 

Rozwiązanie: Co się stało w fabryce?

Inżynier towarzyszył ponownie zmontowaną pompę do fabryki i był świadkiem, jak załoga podnosiła pompę z ciężarówki za pomocą małego dźwigu z dwoma pasami do podnoszenia, każdy przymocowany do jednego końca wału pompy. Ponieważ cały ciężar pompy jest nieprawidłowo skupiony na punktach podnoszenia dwóch wałów, segmentowa obudowa pierścienia jest niewspółliniowa, blokując w ten sposób wirnik pompy. Ostrzeżenie: Nie podnosić tego typu pompy z korpusem segmentowym za wał pompy!

 

4. Wirnik utknął z powodu ciał obcych

problem

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, ta wielostopniowa pompa zasilająca kocioł była używana w zakładzie w środkowych Stanach Zjednoczonych, została naprawiona i ponownie zainstalowana w pobliskim warsztacie naprawczym. Pompa pracowała około 10 minut, po czym się zablokowała. Pompę odesłano do warsztatu w celu naprawy i zwrócono, gdzie sytuacja powtórzyła się. Przy trzeciej próbie klient zatrudnił inżyniera pomp i konsultanta do nadzoru.

 

Rozwiązanie: Wirnik jest zablokowany

Konsultant dokonał przeglądu systemu oraz procedur obsługi i konserwacji. Ustalenie przyczyny awarii pompy nie trwało długo.
W każdym systemie rurociągów, gdy odcinek rury nie przepływa (zwany również sekcją martwą lub syfonem), staje się miejscem, w którym może gromadzić się i osadzać rdza, kamień, brud i zanieczyszczenia. Po wyjęciu pompy przewód ssący pompy zasilającej kocioł zostaje uszczelniony (jako odcinek martwy), ale instalacja kontynuuje pracę z innymi pompami równoległymi. W tym momencie martwy segment rury zbiera obce zanieczyszczenia z układu. Po ponownym zamontowaniu pompy i otwarciu przewodu ssawnego woda zawierająca dużo zanieczyszczeń przedostanie się do korpusu pompy, a część zanieczyszczeń zostanie uwięziona w pierścieniu ślizgowym, powodując zacięcie pompy.

 

5. Problemy spowodowane awarią zaworu w systemie

problem

Na „polach naftowych” w zachodniej części Stanów Zjednoczonych mamy jednostopniową pompę ANSI do obsługi oleju w zastosowaniach w procesach midstream. Lokalny dealer pomp skontaktował się z zakładem i powiedział, że jest problem: pompa działała przez dzień lub dwa, a następnie zacinała się i ulegała awarii. Rozmontuj pompę, wyremontuj ją i ponownie uruchom. Pompa będzie działać normalnie przez kilka dni, zanim problem wystąpi ponownie.
Inżynierowie OEM proszą o zdjęcia uszkodzonych części i więcej informacji operacyjnych. Na tej podstawie wydaje się jasnym i prostym przypadkiem, że pompa pracuje w złym kierunku. Jednakże najbardziej doświadczony personel serwisu dealera osobiście trzykrotnie sprawdzał kierunek obrotów i nie było z nim żadnych problemów. Nadszedł czas, aby nowe osoby mogły zobaczyć pompę w pracy.

 

Rozwiązanie: jednokierunkowa pompa rotacyjna

Mechanik ma 100% racji - pompa chodzi w dobrym kierunku. Podstawową informacją, której brakuje w dialogach i rysunkach, jest to, że w systemie znajduje się wiele pomp połączonych równolegle. Wylotowy zawór zwrotny tej pompy będzie losowo i sporadycznie blokował się w pozycji otwartej. Kiedy pompa nie pracuje na zasilaniu, jest zmuszona pracować w przeciwnym kierunku przez przepływ lub ciśnienie z innych pomp. Wirnik i obudowa działają teraz jak turbina wodna. Ponieważ większość pomp ANSI wykorzystuje (gwintowany) dokręcony wirnik, wirnik może poluzować się (do tyłu) i utknąć w obudowie podczas pracy w odwrotnym kierunku.

 

 

 

wniosek

Warunki te pokazują, że bardzo często niedoświadczeni ludzie są wysyłani do instalacji i uruchomienia pomp na miejscu - bez uważnego przeczytania instrukcji instalacji lub konsultacji z producentem OEM w kwestiach przed uruchomieniem. Prawie żadna instalacja pompy nie jest typu „plug and play” - nie trzeba jej wyrównywać, sprawdzać obrotów napędu, ustawiać uszczelnień mechanicznych, dodawać oleju smarującego/smaru, mieć przewody wydechowe itp.

 

Może ci się spodobać również

Wyślij zapytanie